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电捕焦油器维修

电捕焦油器维修

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电捕焦油器维修简介:
为使煤气净化系统稳定运行,在电捕焦油器除去焦炉煤气中焦油、粉尘等杂质时,不仅电捕焦油器的选型重要,而且摸索实际生产中的冲洗的频次、清洗方式、氮气加热方式和用气量等规律 为重要。
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    为使煤气净化系统稳定运行,在电捕焦油器除去焦炉煤气中焦油、粉尘等杂质时,不仅电捕焦油器的选型重要,而且摸索实际生产中的冲洗的频次、清洗方式、氮气加热方式和用气量等规律   为重要。 

    电捕焦油器存在问题及解决办法 

1、焦油堵塞:在电捕焦油器的运行过程中,到达沉淀极内壁的焦油沿壁往下流,当焦油的流动性好时会流到底部,并经液封槽和回液总管排出。由于我公司电捕焦油器捕集下来焦油的流动性很差,即使斜板冲洗氨水管正常冲洗,约一周后仍会出现内部放电,并发出异常声响。出现这种情况时,我们就安排电捕焦油器的冲洗,即将出口煤气阀门关闭,从电捕焦油器顶部喷洒热氨水,用热氨水冲洗蜂窝和气体分布板每次冲洗都能排出大量焦油每次冲洗操作约需1h,再经约2 h的自然降温后,打开煤气出口阀门投入正常运行。每班还需安排液封槽的冲洗,通过下窥镜可看到管道是否和管内焦油的积累情况。当电捕焦油器底部或管内出现焦油堵塞时,可采取以下两种方式解决。 

2、绝缘为零问题:在电捕焦油器出现问题后,我们   初均是先用氮气保压试验,并在煤气进出口加盲板进行隔绝,隔绝之后再打开人孔检查,处理完毕后进行氮气置换,置换合格后抽盲板,然后开阀门投入运行,每次处理的时间一般需要16 h,不顺利时则需要48h,既费时又费力   也不能   。如果阀门关闭不严,抽堵盲板时会出现煤气中氧气含量升高的情况。改造电晕极丝后,每次处理断丝的判断比较直观,处理也非常。后来我们只做保压试验,只要保压试验正常,即使置换不   也进行人孔的拆卸,但人孔拆卸时   严格执行先打开上人孔,再打开下人孔的顺序,其目的是防止电捕自身形成烟囱效应,效果较好,处理   还节约了维修成本,   快的一次仅用了160min。下面介绍几种我们处理绝缘为零的情况。 

    电捕焦油器的改进措施 

1、出于工艺处理的考虑,进出口应尽可能设置水封,便于   生产,即使需要加盲板也是在水封之后进行,   加   ,也符合当前的   生产的总体要求。 

2、在电晕极丝距离蜂窝底部出口处增加一个套环,可以减少电晕极丝在气流波动时瞬时接触沉淀极而打断极丝。并在电晕极下端、吊环以上加装内径4-5mm、壁厚2.5-4mm、长200-300mm的不锈钢套管,保护电晕极,以延长其使用寿命。 

3、由于目前的煤气处量较小电捕焦油器没有备用设备一旦出现问题矛盾就   加突出计划新增1台6万m3/h 的电捕焦油器, 4台电捕并联运行。 

4、由于净煤气中含焦油等杂质的影响,甲醇装置的压缩机运行周期短,故障率高。为此,我们在气柜后又新建了2台电捕焦油器,以煤气压缩机的运行条件。改造后的焦炉煤气净化流程

5、为避免绝缘子因受潮而引起击穿等事故用氮气保护绝缘箱的绝缘子重要,可采用电加热,也可采用蒸汽加热,氮气出口温度约80℃,氮气用量约50m3/h。如果没有氮气,笔者认为也可用净化后的焦炉煤气加热后作为保护气。



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